岗位员工精心监盘,成功避免“飞温”风险
工人日报-中工网记者 彭冰 通讯员 车玉花 王涛
“‘在岗1分钟,精心60秒’,能够成功避免‘飞温’风险,绝非一人之功,那是源于工友们共同汇聚的合力……”聊起几天前发生在装置区的“惊险一幕”,吉林石化染料厂苯酚车间化工二班A区内操孙刚,至今还觉得有点儿“惊心动魄”。
把时钟拨回到1月6日。当天12:55分,孙刚正在监盘,因长时间浏览DCS画面,他不免看得双目生疼,好在“一切正常”,他揉揉眼睛,长长地吁了口气。
“关键机组的平稳运行,是保障装置开年创效的‘法宝’,马上要过春节了,更要打起十二分精神”,想到中午是监盘最容易松懈的时间段,孙刚不放心地切换到了烃化液空冷器画面。
“烃化液空冷器AE-002A出口温度达到了126℃?远远高出指标要求!”醒目的数字在孙刚的眼前晃动,他不由地瞪大了双眼。
孙刚勤奋好学,经验丰富,他清楚地记得出口设定温度为90℃。
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孙刚一边调整工艺参数进行控温,一边拿起对讲机通知班长范鹏辉和外操王君速去现场确认。
通常,调节阀位即可调节出口温度。控制室里,孙刚将阀位OP值一直开到了100%,但是烃化液空冷器出口温度居然没有降下来。
“烃化反应器一段闪蒸塔进料温度也由原来的197℃上涨至200℃。一定是风扇坏了!”孙刚继续调整运行参数,并通过对讲机冲班长范鹏辉喊着汇报。
烃化岗位是生产苯酚丙酮产品的第一道工序,通过向反应器投原料纯苯、丙烯生成异丙苯。而烃化液空冷器的作用是将循环烃化液降温,控制烃化反应器各床层入口温度……
“烃化反应器反应温度上升,会导致一段闪蒸塔温度上升,如果处理不及时,会导致反应器飞温,达到195℃时联锁停工,同时,反应器温度上升会导致生成较多的正丙苯和非芳烃,影响异丙苯产品质量!”
室外,异常寒冷。A区烃化岗位离主控室有很长一段距离,范鹏辉和王君一路小跑,对讲机里一直互动讨论着原因和后果。
烃化液空冷器在三楼,范鹏辉和王君爬到楼上已气喘吁吁。空冷器长约8米,宽有2.5米。庞大的设备顶部,三台电机带动三台风扇。他俩来不及喘口气,分头行动,查看风机运行情况。
“快看!A风机停运了!”范鹏辉和王君异口同声地说。检查确认后,该风机无法重新启动。“立即启动C备用风机,与原B风机同时运行,确保不影响生产!”“可不能因为这事影响工厂首月开门红啊!”两个人动作麻利地启动了退守流程。
13时05分,备用风扇顺利启动。生产主任金鑫和三级工程师刘先武也赶到控制室指挥工艺调整,调整阀位,控制空冷器出口温度、烃化反应器各床层入口温度和温升。
当日14时,烃化反应器温度调整至正常状态。电气维护员工现场检查确认为A风机变频器故障导致停机,进行了维护处理。1月11日,组织对风机更换后投入运行,截至目前,烃化液空冷器运行良好。
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