突破质量瓶颈 生产走出困境_装置_线性_挤出机

今年以来,上海石化合成树脂部聚烯烃联合装置4号聚乙烯装置在低晶点膜料上进行攻关,通过优化工艺参数、控制挤出机筒体温度等措施,实现了与进口产品同等质量的目标,受到下游市场认可,使该装置走出了盈利不佳的困境。

25万吨/年4号聚乙烯装置是公司乙烯平衡的关键用户,但是,由于受近年疫情因素和市场价格大幅波动的影响,装置负荷能力不足,产品盈利能力也持续下滑。

该装置副主任钱涛介绍,2022年初,装置决定对产品结构进行调整,开发线性膜料新产品,以替代原先管道材料这一主要产品。当时,装置在开发线性膜料产品时,对标的是进口产品FB2230这个牌号,它每吨的盈利能力要比管材高1000~2000元。

经过一年努力,2021年,装置终于开发出了线性膜料新产品。但是,受2022年疫情影响,线性膜料产品市场呈持续下跌的状态。同时,由于产品质量不稳定,该装置生产的线性膜料,与进口料的市场差价保持在900元左右。

面对这一状况,装置集中力量成立攻关团队,决定要在提高产品质量上狠下功夫。他们经过与进口产品的认真对比分析,找到了影响产品质量的关键因素,即膜料中存在“晶点”问题,通常也被称作“鱼眼”。

为此,团队在生产过程中,首先把高密度料跟线性低密度料尽量切割干净,其次是控制挤出机的筒体温度,把挤出机温度、熔体温度,控制在一个合理区间。再次,调整气相反应器的工艺参数、控制丁烯含量等。经过不懈努力,最终突破了质量瓶颈,装置将新的工艺参数和技术手段进行总结、固化。

今年1月,装置生产了7600多吨线性膜料,全部产品达到了低晶点的要求。该产品进入市场后,得到了用户的广泛认可。

据了解,在高端薄膜领域,由于国产线性膜料达到了与进口产品FB2230同样的效果,因此,下游用户在使用上海石化产品时,既达到降本增效的目的,又助力4号聚乙烯装置走出困境,实现双赢。

■朱海渊 沈爱兵

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